“通過增加一條跨線,優(yōu)化循環(huán)水裝置運行,將2套乙烯裝置部分負荷轉(zhuǎn)移到1套乙烯裝置,從而保證乙烯聯(lián)合裝置的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。”由揚子石化烯烴廠QC攻關(guān)團隊提出并實施的《增加跨線消除局部負荷“瓶頸”提高乙烯聯(lián)合裝置產(chǎn)能》合理化建議獲益3122萬元。日前,該合理化建議獲得揚子石化2016年度“十佳合理化建議”獎。本文由上海凱太泵業(yè)制造有限公司轉(zhuǎn)載發(fā)布。上海凱太泵業(yè)主要生產(chǎn)研磨排污泵,G型螺桿泵,QBY氣動隔膜泵,微型隔膜泵,排污泵,消防泵,多級泵,化工泵等。
去年,揚子石化乙烯聯(lián)合裝置進入運行末期,特別是2套乙烯裝置連續(xù)運行第四個年頭,裝置出現(xiàn)了局部“瓶頸”,突出表現(xiàn)為2套乙烯裝置丙烯精餾塔塔頂冷凝器循環(huán)冷卻水量不足,造成換熱量不足,丙烯精餾塔壓力升高,冷卻水閥全開失去調(diào)節(jié)余地,一旦夏季氣溫升高,循環(huán)冷卻水溫度高于31℃,2套乙烯裝置將被迫降負荷運行。另外,2套乙烯裝置脫丁烷塔在負荷高時處理能力下降,易出現(xiàn)液泛現(xiàn)象,嚴(yán)重制約了2套乙烯裝置的負荷提升。針對這兩個突出的“瓶頸”問題,烯烴廠積極開展合理化建議活動,以問題為導(dǎo)向,實施QC攻關(guān),消“瓶頸”、解難題、增效益。該廠QC攻關(guān)團隊通過收集大量運行數(shù)據(jù),進行分析研判,結(jié)合乙烯聯(lián)合裝置全流程優(yōu)化,提出“增加跨線消除局部負荷‘瓶頸’提高乙烯聯(lián)合裝置產(chǎn)能”的合理化建議,得到了采納和實施。
烯烴廠制定方案,先后實施了“改變2套丙烯精餾塔塔頂冷凝器循環(huán)冷卻水供水方式”和“新增2套乙烯裝置至1套裝置的跨線”兩大技改項目,不僅改變了2套丙烯精餾塔塔頂冷凝器循環(huán)冷卻水量不足的局面,有效增加了系統(tǒng)操作彈性,而且將2套裝置的一部分負荷轉(zhuǎn)移到了1套裝置,充分發(fā)揮了兩套乙烯裝置并列運行的優(yōu)勢,有效提高了操作靈活性、彈性及安全平穩(wěn)性。
數(shù)據(jù)顯示,2套丙烯精餾塔塔頂冷凝器循環(huán)冷卻水改變供應(yīng)方式后,增加了丙烯產(chǎn)量,增效1702萬元;增設(shè)跨線后,壓減原料加工損失1420萬元。同時,2套乙烯裝置裂解氣量每小時提高了20000標(biāo)準(zhǔn)立方米,相當(dāng)于該裝置投油量每小時增加了25噸。
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